青科重工
專注于混凝土泵送事業
例3:骨料級配不良,可(kě)泵性差
在一個(gè)工地五層樓闆C25砼,原配合比碎石粒徑015~3115mm 連續級配,變爲015~50px粒徑,砂率仍用(yòng)0135不變,配料員(yuán)認爲石子粒徑變小,用(yòng)在同等級砼配合比上更暢,未核實材料變化(huà)情況,就原配合比直接作爲施工配合比,結果造成連續彎管堵塞。
現将兩種規格材料碎石分(fēn)析如下(xià):
從砼形态看,顯得(de)砼石子增多(duō),和(hé)易性欠佳,流動性變小。後将砂率調爲0142,水(shuǐ)泥用(yòng)量每立方砼比原來(lái)提高(gāo)15kg ,可(kě)泵性改善,工地連續泵送500多(duō)方砼未發生過堵塞。
原因分(fēn)析
石子粒徑變小,表面積增大(dà),孔隙率也(yě)随之增大(dà),填充料需要不足,不能克服針片狀堆積彎管處形成堵塞,使砼泵送不暢。
預防措施
泵送砼骨料針片狀控制在18%以下(xià),水(shuǐ)泥用(yòng)量(包括摻和(hé)料) 不能低于280kg/m3以下(xià),砼坍落度控制在14~400px爲适宜,特别是低标号砼,坍落度超過450px易出現離析堵管,坍落度低于300px,造成輸送不暢而堵塞。配合比一定要根據材料變化(huà)調試,不能憑經驗代用(yòng)配合比,造成泵送砼效益和(hé)質量的(de)降低。
例4:罐車内積水(shuǐ),泵送砼離析堵管
罐車司機在洗罐時(shí),水(shuǐ)不放盡,積留少量水(shuǐ),目的(de)是使罐不殘留砼漿。罐體容積大(dà),留多(duō)少水(shuǐ)是無法掌握的(de),造成水(shuǐ)灰比不準,砼離析,嚴重影(yǐng)響質量,如某工程澆築柱C20砼,站内檢測砼坍落度40375px ,運到現場(chǎng)強攪後,實測達到20cm ,造成豎管彎頭堵塞。撤下(xià)彎管看,彎頭處隻見石子堆積,無水(shuǐ)泥砂漿,石子卡得(de)很緊。
原因分(fēn)析
砼離析,漿與石子分(fēn)離,漿料先走,石子滞後,石子不斷增多(duō),漿料越來(lái)越少,無潤滑漿料,石子越積越緊,直到卡死,從堵管現象看,有70%都屬砼離析。從管卸下(xià)來(lái)看,是前稀後幹,砼無粘稠性,石子不是懸在砼體中,由于重量差異,漿脫離先滑動,石子堵在彎道或卡在接頭處,造成堵管。
預防措施
①砂石搭棚,防止砂石含水(shuǐ)率影(yǐng)響W/C ;
②清洗罐後,罐車罐體内的(de)水(shuǐ)必須倒盡,确認後才能接料;
③用(yòng)外加劑調凝時(shí),必須掌握量,根據罐内砼量,預算(suàn)砼水(shuǐ)泥用(yòng)量,坍落度狀況,加入原泵送劑立方量的(de)1/5,加入次數不能超過3次,以免外加劑疊加超過215倍摻量,使砼異常緩凝。要嚴禁直接向罐車内加水(shuǐ)。
商品砼大(dà)危害就是W/C控制不好,供給客戶的(de)砼不達标,造成質量隐患。商品砼W/C不穩定的(de)原因:
(1) 砂石含水(shuǐ)量變化(huà)大(dà);
(2) 砂石級配不良,料自然堆積過高(gāo),上細下(xià)粗,不能保障合理(lǐ)連續級配,好運料車在料鬥倉下(xià)裝料;
(3) 泵送劑質量。特别夏季,泵送劑是一種帶有緩凝組分(fēn)的(de)複合型外加劑,用(yòng)泵送劑調配流動度,必然将緩凝組分(fēn)帶入砼中,重複調配一次次累加,調配後料未拌均勻,造成部分(fēn)離析,部分(fēn)延長(cháng)凝固時(shí)間。攪拌站實驗人(rén)員(yuán),要有很強的(de)責任心,每車砼出站,應檢測可(kě)泵性,不符合泵送條件的(de)料不能出站進入泵車。